Forgácsolt alkatrész komplex gyártástechnológiai optimalizálása

Szerzők

  • Dániel Bognár
  • Mátyás Andó
  • Gergő Takács

DOI:

https://doi.org/10.37775/EIS.2020.1.2

Kulcsszavak:

forgácsolás, másodlagos tömeg, GGV 30, wiper geometria, PFU folyamatképesség vizsgálat

Absztrakt

Vizsgálatunk során a kéttömegű lendkerékben alkalmazott másodlagos tömeg forgácsolási műveletének optimalizálását hajtottuk végre. A kompaktgrafitos öntöttvas alapanyag (GGV30) esztergálásakor jelentkező mikroporozitás-hiba és a képlékeny deformáció öntödei módosításokat igényelt, ahol a ferrit és perlit %-os arányának változtatásával csökkent a selejtes teremékek száma. Az esztergálás során jelentkező alacsony éltartam növelésére wiper geometriájú keményfém váltólapkákat alkalmaztunk, amelyekkel jelentős, 15 db-os éltartamot értünk el. A megváltozott forgácsolási paraméterekkel 3%-os megmunkálási idő csökkentést értünk el, miközben a szerszámköltség kis mértékben csökkent. Az új szerszámok lehetőséget adnak arra, hogy a mérési folyamat a termeléssel párhuzamosan történjen, így jelentős időmegtakarítás érhető el műszakonként.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-03-06

Hogyan kell idézni

Bognár, D., Andó, M., & Takács, G. (2020). Forgácsolt alkatrész komplex gyártástechnológiai optimalizálása. Mérnöki és Informatikai Megoldások, 1(1.), 15–21. https://doi.org/10.37775/EIS.2020.1.2

Folyóiratszám

Rovat

Közlemények